『动力』也需省出来

近期。河南中烟工业公司安阳卷烟厂的用气量明显下降,作为当地天然气的重要用户,这一情况引起了市天然气公司的高度关注,是计量表计量不准?还是其他因素?该公司派技术人员赴厂里核校计量气表,一切正常。
“这得益于我们厂实施的降耗措施。”安阳卷烟厂动力车间主任董爱国道出了个中缘由。

  制丝车间在生产过程中,由于制丝产量的不同,使用蒸汽的流量经常产生一定的波动,通常在5-18吨/时之间,一直以来,动力车间都是两台燃气(油)锅炉同时生产供汽,耗汽量大。针对这一情况,他们采取“梯阶设定法”——一台设定为12公斤/时,大火供压;一台设定为11.5公斤/时,小火保压,及时补压,保证车间生产用汽。这一措施实施以来。天然气消耗量,由每天21000—22000立方米,降低到17000—18000立方米,一年就节省天然气费用300多万元。

  这只是动力车间实施节能降耗的一个缩影。

  动力车间担负着安阳厂的生产、生活用水、电、气、汽的动力供应,使用的空压、空调、制冷等设备电能消耗占到全厂用量的一半以上,是能源消耗的大户。

  “尽众之智,管理创新、技术创新、全员节能降耗,是我们工作的重头戏。”

  这一理念已深入人心,引领着动力车间职工的节能行为。董爱国把车间所有设备的运行、能源消耗等动态情况录入自己的电脑。“只要能耗出现较大波动,我就立即告知操作和技术人员及时整改,在满足生产的情况下,尽可能地降低能源消耗。”

  锅炉房的“警示牌”,也是职工独创的节能“高招”。王学红组长汇总每班次的天然气耗量,每周选出耗量最多的班组为“耗气大户”,予以通报。他指着通报栏笑着说:“谁愿意上这个牌子呀?大家每天上班都‘盯着’消耗。耗气量一高,就赶快分析原因,动手采取措施遏制耗气上升。”

  锅炉排烟温度达125℃,燃料消耗大。动力车间采纳职工“排烟温度还可进行回收再利用”的建议,组织技术人员对锅炉烟气回收再利用进行技术改造,将回收的烟气,输送到锅炉给水系统,使其有效升温,也降低了天然气耗量。

  “空调机房有照明灯70多盏,每只240瓦,每天24/小时都亮着灯,一年下来该是多大的浪费呀。”细心的空调组组长李玉民在这些似乎不太起眼的“小节”上动起了脑筋。他根据采光明暗情况,将机房划分为不同的区域,哪个区域何时开灯。用标识在机房墙壁开关箱上进行明示,使当班职工一目了然,既解决了光线暗引起的安全隐患,也节约了电能。

  动力车间将月度能源检查改为周度检查,缩短检查周期,在及时发现问题、解决问题的同时,进一步增强职工了节能意识,促进了节能行为的养成。在日常工作中节省着‘动力’。”能源管理员张继东如是说。(作者单位:许昌卷烟厂)

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